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提升机液力偶合器爆炸故障的紧急处理 |
发布者:斗式提升机 点击:1222 |
提升机液力偶合器爆炸故障的紧急处理 我公司原料立磨外循环提升机为板链斗式提升机,规格为NSE300×33100mm,输送能力410 t/h,电动机(Y280S-4)功率75 kW,在电动机转轴与减速机输入轴之间采用限矩型液力偶合器联接,实现动力驱动。在生产过程中,出现过一次液力偶合器爆炸故障,本文对此次故障的原因和紧急处理过程进行介绍,供参考。
2008年5月3日10:30左右,立磨循环提升机电流在升高后突然下降,紧急停磨查找原因,检查后发现提升机传动系统液力偶合器易熔塞中的易熔合金熔化,液偶工作腔内的工作油喷出,电机与负载减速机脱开,电机空载运行,电流下降。提升机入料溜子和机壳底部及料斗内积满大量物料。 对偶合器重新灌油并更换易熔合金,掏取提升机内部分物料后,在机旁控制箱上手动点车试启,提升机不能转动,继续掏取机壳内物料,并多次点车试启。在第5次点车试启时,提升机料斗缓慢上升,约 1 min后,料斗突然急速向下反转,大量物料倒回提升机底部机壳内。同时,提升机头部传出一声巨响,液偶壳体炸裂成碎片,碎片飞出远距离在200 m以外。整套液偶装置只剩下减速机轴上的从动半联轴节对轮和电机轴上的液偶残骸,其他液偶部件全部炸飞。
(4)按照表l测量数据,仓库没有配套备件,只有一个同直径但轴孔尺寸与原液偶相差较大的备件(煤取料机专用备件)。如订购配套备件,时间较长,直接影响窑系统因无生料而停窑,造成巨大损失。决定对现有备件(新液偶)轴孔加工处理后安装使用。原液偶与新液偶结构及轴孔尺寸对比见表2。
通过比较两液偶结构及轴孔尺寸,新液偶输入端主动半联轴节对轮孔径及键槽宽度与电机轴外径及轴槽宽度相同,可以直接安装。新液偶输出端孔径及键槽宽度与减速机输入轴外径及轴槽宽度不同,需要加工处理后才能安装。具体安装过程如下:
②加工处理新液偶输出端轴孔和联接用键。按照新液偶输出端轴孔尺寸,用一轴材料加工一个外径60 mm,内径52 mm的轴套,轴套上开口槽宽度及长度和新液偶输出端轴孔键槽宽度及长度相同。按照表l和表2数据,用厚度为14 mm的材料(45号钢)加工—个具有两种键宽的非标键18/16×70。新加工轴套及非标键截面结构见图1。
③将加工好的轴套装入新液偶输出端轴孔内,并使轴套开口槽与新液偶输出端轴孔键槽对正。 ④安装新液偶。将新液偶运至提升机头部,利用新加工非标键把新液偶安装在减速机输入轴上。挪动电机位置,使新液偶的主动半联轴节和从动半联轴节及弹性盘联接起来。用角尺对电机轴和液偶轴进行找正后,紧固电机地脚螺栓。 ⑤给新液偶加油至合适位置,试车正常后,通知中控开磨继续生产。新加工非标键与减速机轴槽配合精度较差,不可长期使用,否则会对减速机轴及轴槽造成损伤。配套液偶备件来后,应及时更换。
(1)加强原料破碎及输送系统和人磨系统设备管理,充分发挥金属探测仪和除铁器功效,防止衬板及钢板等大件物品进入磨机。 (2)定期检查磨内组件,防止大件金属脱落进入外循环系统,将外循环提升机卡死。 (3)当有大件金属物进入外循环提升机,使负载处于制动工况时,一定要将大件金属物和物料彻底清理完毕后再启动提升机。 (4)定期检查液偶充油量,发现油液泄露及时更换O型密封圈或骨架油封。补充油液或更换新油时,严格控制液偶充油量不得大于80%。 (5)及时修复或更换损坏的逆止器,并加强润滑保养维护工作,机组不发生倒转飞车事故。 |
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